軸承室球鐵鑄件1軸承室球鐵鑄件流動性較差(chà),收縮較大,因此需要較高(gāo)的澆(jiāo)注溫度及較...
軸承室球鐵(tiě)鑄件軸承室球鐵鑄件結構取(qǔ)決於鑄件形狀、尺寸大小;分型(xíng)麵數量;合金...
箱體箱體生產內部(bù)存在氣孔,裂紋,縮孔和(hé)縮鬆,晶粒粗大,組織不均及殘餘內(nèi)應(yīng)...
球墨鑄件出口(kǒu)1球墨(mò)鑄件嚴格要(yào)求(qiú)化學成分(fèn),對原鐵液要(yào)求(qiú)的碳矽含量比灰鑄鐵高,降(jiàng)...
球墨鑄件出(chū)口球墨鑄鐵流動(dòng)性較差,收縮較(jiào)大,因此需要較高的澆注溫度及較大的(de)澆...益恒機械鑄造是生產機床(chuáng)鑄件廠(chǎng)家,為了的灰鑄鐵,其機床鑄件的抗拉強度(dù)在300N/mm2以上,我公司在生產機床鑄件十幾年工作經驗中不斷總結,單從提方麵來講,其方法有二種。
方(fāng)法一:改變爐料的組成,增大廢鋼的加入量,從(cóng)而(ér)降低碳當量並(bìng)進行包內孕育處理。
方法二:加入少(shǎo)量合金元素與孕育相結合的措施。方法一由於降低了碳、矽(guī)含量,其碳當量較低,減少了(le)石墨數量,細化了石墨,增加了初析奧氏體枝晶量,從而提高了機床鑄(zhù)件的強度,但同時碳當(dāng)量的降(jiàng)低會導致機床(chuáng)床(chuáng)身鑄(zhù)件性能(néng)的降低,機床床身鑄件斷(duàn)麵敏感性增大,機床鑄件內應力增加,硬度上升,加工困難等問題。
方法二利用在爐前(qián)加入少量合金元素,可適當和強烈(liè)穩定機床鑄件內部珠光體的形成,並部分細化珠光體,鐵(tiě)素體,形成適量的碳化物(wù),同時應使原鐵液保(bǎo)持較高的碳當量,使其白口傾向減少(shǎo),鑄造性能好,不易產生縮孔、縮鬆現象。經(jīng)過比(bǐ)較,再根據我廠機床(chuáng)床身鑄(zhù)件結構的特點(diǎn)(結構複雜、薄壁鑄件),於是我們決定采用 種方法,經過多次分析和比較決定選用銅、鉻兩鍾合金(jīn)同時使用(yòng)及孕育處(chù)理相結(jié)合的方法來進行(háng)低合金化機床鑄件的試生產。
為了機床鑄件廠家低合金化(huà)機床鑄件的試製成功(gōng),找出了一些在實際生(shēng)產中影(yǐng)響低合金化機床鑄件試製的(de)一些主要(yào)問題,進行因果分析。例如:原材料、操作、方(fāng)法等,並對這些主要問題實行整(zhěng)改措施,具體落(luò)實到(dào)工作人員(yuán)、檢查人員,從而使得這些問題在(zài)現場生產過程(chéng)中事先就了控製,以新產品(pǐn)試製成功。
一、解決方案
(1)、配(pèi)料計算
A:通過計(jì)算,各原料 佳的加入比例:廢鋼25%;鐵30%;回爐鐵20%; 留用鐵水為25%,使原鐵水的化學成分達到其要求。
(2)、電爐熔煉工藝
A:選擇合理(lǐ)的投料順序
留用鐵水……廢鋼……熔劑……鐵……回爐鐵……矽(guī)錳鐵(tiě)……除渣……增碳劑……合金……陳渣
B:變質劑鐵水包內處理
C:孕育劑鐵水包內處理
(3)爐(lú)前控製
A:光譜分析試樣,調整其化學成分
B:用濕型三角試(shì)片檢測,原鐵(tiě)水白口寬度(dù)一般控製(zhì)在4毫米(mǐ)以下
(4)化學成分的選擇
A:原鐵水應保(bǎo)持較(jiào)高碳當量,以使鐵水具有良好流動性
B:鐵水在相同的碳當量下,選用高碳矽比(C/Si)
C:提高鐵液的出鐵溫度(dù), 以使鐵水(shuǐ)具有良好鑄態性能
(5)溫度控製
A:熱(rè)點隔測1520℃出鐵水
B:1480℃澆鑄
(6)原料
A:采用 的鐵,幹淨的廢鋼(gāng)
B:矽鐵、錳鐵、增碳劑的含量,以其吸收率
(7)變質劑、孕育劑、合金的加入量(以出(chū)1.2噸鐵水為例)
A:按(àn)熔煉工藝要求,變質劑(氮化鉻)按0.3%稱量加入(rù)
C:孕育劑(鍶(sī)矽)按0.5%稱量(liàng)加入
五(wǔ)、具體實施
各原(yuán)料按配料百分(fèn)比各自加入,含碳量用增碳劑調整(zhěng);含矽量則用(yòng)75%矽鐵調整;含錳量用65%錳鐵(tiě)調整;磷和硫的含量均小於要求值,熔煉時鐵水溫度(dù)控製在1500℃——1520℃之間。
(一)、低合金化灰(huī)鑄鐵(HT300)的理論設計和實際效果。
(二)、在實(shí)際測試中,出鐵水溫(wēn)度(dù)控製在1500℃——1520℃之(zhī)間,澆鑄溫度控製在1470℃——1490℃之間,鐵水的含碳量控製在c=3.15(%)——3.25(%);矽控製(zhì)在Si=2.10(%)——-2.30(%)時;將合(hé)金:(銅)按1.2%比(bǐ)例(lì)加入,氮化鉻與孕育劑(鍶矽)按0.6%:1.0%加入時,發現抗拉強度可以達到360N/mm2敲三(sān)角試片(piàn),白口寬度在6——-9毫米之間,同時鐵水流動性差,敲開鑄(zhù)件,從它的(de)斷麵上可以看到,雖然斷麵晶粒較(jiào)細,但機床鑄件斷麵的顏(yán)色呈銀灰(huī)色,機床鑄件的薄壁處(chù)有“白口”現象出現,而且敲打機(jī)床鑄件,發現機床床身鑄件有脆化的趨勢,機加工時(shí),發現機床床身鑄件內部有縮鬆現象發生,同(tóng)時硬(yìng)度達到HB240左右,給機加工帶來困難。
經過多次反複調整(zhěng), 終確定(dìng)了合金:(銅)按0.9%加入;氮(dàn)化鉻與孕育劑(鍶矽)按0.3%:0.6%加入(rù),鐵水的含碳量控製在C=3.30(%)——3.35(%)之間,含矽量控製在Si=1.70(%)——-1.90(%)之間,此時機床鑄(zhù)件的抗拉強(qiáng)度仍可達到320N/mm2以上,同時鐵水的流動性(xìng)好,機(jī)床床身鑄(zhù)件的各項性(xìng)能指標都表現良好,而在鐵水保(bǎo)持高碳當量時,應有較高的碳量、較低(dī)的矽量,這樣(yàng)在添加合金後能獲得 好的強度和(hé)斷麵均勻性、防止矽增加鐵素體、粗化珠光體、中(zhōng)和合金元(yuán)素的作(zuò)用。同時(shí),在機加工時,發現機床鑄(zhù)件內部的縮鬆現(xiàn)象也不見了,三角試片白口寬(kuān)度降至4毫米(mǐ)以下,而機床鑄件硬(yìng)度仍可保持(chí)在HB=180—200左右,床身(shēn)鑄件薄壁處未出現“白口”現象,通過這樣不斷反複調整,終於生產出合格的機床床身鑄(zhù)件。

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